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生产管理480  责任编缉:tianya
不断改进,提高控制系统调节品质(一)
转自:
通过总结十几年热控检修方面的实践经验,详细论述了加强热控管理的具体方法。 


    概述

    国电菏泽发电厂充分发挥青年人多,积极性高的特点,无论在机组的大小修,还是消缺维护等工作,都能出色地完成各项任务,针对系统设备结构复杂,技术先进等特点,先后成立科技攻关青年突击队,质量管理小组,在锅气控系统改造、汽机Ⅱ型调节系统改Ⅲ型、减温水进口执行器伺放回路进、#l机组DCS和DEH改造等技改工作中,效果显著,其中,Ⅱ型改Ⅲ型后,提高了机组效率,经济效益增加35万元;热网加热器水位调节系统改造,提高了自动投入率。特别是在伺放回路改造中,仔细分析不能投入自动的原因,并集中精力对伺放输出继电器误动,引起执行机构误动,伺放损坏率高等方面进行科技攻关,分别找出了大方面原因6个,小方面原因20多个,从根本上消除了执行器误动,伺放损坏率高的现象,解决了自建厂以来,汽温调节系统不能投入自动的难题,节约设备维护费用4.4万元,多次荣获厂质量管理成果一等奖,省局先进奖。

    尤其在#1机组DCS改造过程中,需要拆除全部原调节设备,安装DCS控制装置,面对工作量大的困难,热工科技攻关青年突击队全体成员加班加点,克服各种困难,按时完成了改造任务;针对控制设备缺陷多,系统不稳定,控制品质差等问题,热工队质量管理小组积极开展活动,取得了巨大成绩,其成果受到各级领导的充分肯定和好评。

    1 成立科技攻关青年突击队,加大科技攻关力度。

    根据DCS改造方案,对主控系统进行了彻底改造,先后完成了原调节设备的拆除,DCS设备的安装,主控系统调试,加装了#1机DEH调节系统,MCS调试投运等。

    1.1针对热网加热器水位调节系统不能投入自动的问题进行攻关

    原设计有2套,均采用电动单元组合仪表,系统调节设备落后,稳定性差,特别是变送部分,为DDZ-Ⅱ型力平衡差压变送器,具有零点漂移、变差大、抗振性能差、线性不好等缺点,自建厂以来,该系统水位就不能自动控制,热网加热器一直以低水位运行,调节门全开,直接影响加热器的热效率和安全运行以及自动投入率的提高。

    制订出热网加热器水位调节系统改造方案,将DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表改造为KFL型基地调节仪,积极搞好与机务的协调配合工作,先后完成了取样筒试装,设备安装和系统调试,解决了自建厂以来,热网加热器水位不能自动控制的难题,提高了自动投入率。#1、#2热网加热器基地调节系统自投入运行后,调节品质得以提高,系统正常运行时,水位保持在给定值±50mmH20范围内;当给定值改变100mmH20时,加热器水位能在5分钟之内稳定在新的给定值,提高了加热器热效率及机组的热经济性。由于离开热网加热器的疏水温度降低,疏水出口端差减小,排挤了除氧器抽汽,提高了机组效率。

    1.2针对给煤机转速控制回路存在的问题进行了改造。

    原控制回路存在的主要问题有:(1)给煤机转速采用滑差控制,正常运行时,电动机定速运行,通过DK-2控制器改变滑差部分的励磁电压来改变给煤机转速,从而控制下煤量,存在的主要问题为电动机定速运行,耗电量比较大,不利于节能降耗。

    (2)DK-2控制器由分散元器件构成,O-10mA输入,O-90V输出,性能不稳,指示精度较低,造成转速不易控制,转速指示不准,既增加运行人员的劳动强度,也增加了检修维护费用。

    (3)滑差测速电机精度较低,提供三相交流输出,不能提供准确转速。

    鉴于上述原因,造成#1机组的两台给煤机控制回路与DCS接口转换环节较多,给系统的监视及控制带来困难;#2机组的两台给煤机控制系统虽然配置了TCS-200球磨磨料位监控装置,但由于受执行部分的影响,造成TCS-200监控装置不能充分发挥它的作用。



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